陜西龍鋼公司西安軋鋼廠生產線是一條半連軋棒材生產線,初軋機為三輥開口式軋機,原初軋機軋輥工作輥徑為500mm。2007年,西軋廠對初軋機進行升級改造,初軋機工作輥徑由500mm增大至620mm,同時,原膠木瓦滑動軸承改為滾動軸承,齒輪座和軋機之間聯接的一個梅花聯軸器改為萬向聯軸器。經過改進后,初軋機工作效率得以提高,噸鋼耗電量下降,同時由于軋制力的提高,軋件規格增大。但是在使用的過程中,齒輪座和軋機的聯軸器尼龍銷頻繁出現損壞現象,影響了生產的正常進行。本文通過對初軋機齒輪座和軋機的傳動機構進行分析,指出了聯軸器故障原因,提出了改進方法,取得了很好效果。
1 初軋機傳動機構結構原理
初軋機列由交流電機、減速機、齒輪座和軋機組成,其中齒輪座在機列中是的,它的作用是平均分配轉速和扭矩,齒輪座的輸出軸和軋輥聯接,使每條軋輥的轉速相等。龍鋼西軋廠初軋機為三輥軋機,因此齒輪座輸出軸為三根,分別聯接初軋機的上中下三根軋輥。齒輪座和軋機的傳動機構由萬向節、傳動軸、梅花套組成(圖1),傳動軸由于質量較大,同時為了防止傳動軸在運轉時擺動,在傳動軸的下面安裝托架,對傳動軸進行固定。傳動軸的一端用法蘭和萬向節聯接,另一端做成梅花軸,用梅花套和軋輥聯接(圖2)。
2 初軋機傳動機構故障分析
初軋機在升級改造后,梅花軸和梅花套之間的尼龍銷在使用的過程中,頻繁發生破碎甚至熔化故障,使軋輥停止旋轉,造成初軋機夾鋼事故,這種故障一般每三天出現一次,每次處理時間100分鐘以上,有時甚至達到4小時以上,嚴重制約著生產的正常進行。在對尼龍銷頻繁破碎現象進行分析時,發現該傳動機構存在設計上的缺陷。軋輥在使用的過程中,軋槽會逐漸磨損。當磨損量達到程度后,該軋槽報廢,使用新的軋槽,軋輥上的所有軋槽使用完后,需要對軋輥外圓進行車削,然后重新車出軋槽。軋輥外徑在車削后會減小,為了軋制要求,裝配軋輥時,下輥線會上移,上輥線會下移,這樣會造成下輥和上輥的傳動軸傾斜,上下軋輥和梅花套的線形成夾角(圖3)。當傳動軸轉動時,梅花套會對尼龍銷造成擠壓破壞,同時摩擦會使尼龍銷的溫度升高,強度減小,兩種因素疊加,造成尼龍銷頻繁破碎甚至熔化。
3 初軋機傳動機構改進
針對分析的結果,西軋廠對初軋傳動機構進行了改進(圖4),新增一個萬向節,把傳動軸改為花鍵軸和花鍵套形式,花鍵軸和花鍵套可以相對滑動,這樣一來,傳動軸總體長度可以變化。同時把梅花套長度減小,和花鍵軸、新增萬向節做成一個整體,原萬向節和花鍵套做成一個整體。同時根據要求對托架進行移動,把托架安裝到花鍵套下方。
安裝傳動機構時,先使花鍵軸和花鍵套的總體長度縮至短,把尼龍銷安裝到梅花套和軋輥輥頭上,移動花鍵軸,使梅花套和尼龍銷接觸長度吻合,安裝綁木。
改造后的傳動機構由于有兩個萬向節,因此對齒輪座和軋輥的同軸度不做要求,可以允許較大公差。
經過改進后的初軋傳動機構,不僅安裝方便,而且在兩年多的使用過程中,再未出現過尼龍銷破碎和熔化故障。尼龍的使用量由改進前每月80件,減小到改進后4件,節約費用22800元。每月減少誤機時間1000分鐘以上,降低生產成本80000元以上。年創經濟效益123.36萬元,同時大量減輕了維修工人的勞動強度。
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